安全管理网

浅谈“150”空分装置及氧气充装的安全管理

作者:顾洪良  
评论: 更新日期:2011年05月30日

  我厂空分装置及氧气充装站于1976年建成投产。现有三套150m3/h空分设备和一套年产氩气2.5万m3的制氩装置,担负着总厂氮气、氧气、氩气的供应,氧气作为副产品也对外销售。
    由于制氧与充装过程为助燃易爆作业,国内燃爆事故时有发生,人员伤亡,财产损失,教训深刻。为此,我厂一直强化安全生产,取得了连续平稳运行23年无事故的好成绩。现将我们的安全措施与安全管理介绍如下。
1 空分装置的安全管理
1.1 空分塔的安全措施
    防止有害杂质在空分塔内的积聚、爆炸的基本要求是:首先是制氧的原料空气条件要好,大气中的有害杂质不超量;第二是加工原料空气人塔前要尽可能将其中的有害杂质除掉;第三是完善必要的检测仪器,随时监督液空、液氧中的杂质含量,一旦超过正常运行的允许值,立即采取有效措施,稀释或消除杂质。若无效则停车加温吹除。
1.1.1 提高空压机吸入口高度
    空分装置的原料来自于大气,车间周围大气杂质含量多少就显得很重要。我厂空分车间的东北方有一乙炔厂,与空分装置的最小水平距离为5km;正北方有一炼油厂,最小水平距离为1km;东北方有一合成氨装置,与空分装置的最小水平距离为300m。考虑到空分车间所处位置及与合成氨装置较近,将空压机吸人口高度由原来的3m升高至12m。
1.1.2 增设预冷机
    我厂空分装置采取分子筛净化流程,因分子筛吸附性能随空气温度升高而降低,故要求人纯化器的空气温度尽可能低。我们除了保持空压机各级冷却器正常工作性能外,还在空压机末级出口至纯化器之间增设预冷机,在环境温度高时(主要是夏季)启动预冷机,保持人纯化器的空气温度5~10℃。
    严格按操作规程切换纯化器,保证分子筛彻底再生。当分子筛在规定周期内吸附效果不佳(通过检测手段),则说明分子筛已中毒或失效,应及时更换分子筛。
1.1.3 完善乙炔、二氧化碳和碳氢化合物的检测
    我厂空分车间配备专门分析室,采用色谱法测量液氧中乙炔含量每天一次;采用分光光度法测量液氧中的油含量每周一次;在分子筛纯化器出口配备二氧化碳检测仪测量二氧化碳含量。当乙炔及总烃含量达到报警值时,则采取包括每班增加排放液氧在内的各项措施,若仍然无效则停车加温处理。控制值见表1。

表1 液氧中乙炔及总烃的报警值及停车值

 

项目名称

报警值

停车值

乙炔

0.1×10-6

1×10-6

总烃值

>30×10-6

100×10-6

1.2 氧压机的安全管理
    我厂使用的222-3/165—I型立式双列五级单作 用无润滑氧压机,生产量为180m3/h(吸人状态)。 安全管理如下:
    (1)因各种原因两台氧压机的联锁一直未能投 用,这是一大安全隐患。1998年空分车间下大力 治理隐患,相继投用两台氧压机的油压、水压和高 压(五级)联锁保护装置,并确保联锁使用正常。
    (2)建立严格的巡回检查制度,管理人员、电 气与仪表维护人员每天至少检查一次,当班操作人 员每半小时检查一次。曾多次发现氧压机故障,并 及时停车处理。
    (3)氧压机的安全附件做到定期调校,安全阀 每年调校一次,压力表每半年调校一次,确保安全 附件灵敏、可靠。

网友评论 more
创想安科网站简介会员服务广告服务业务合作提交需求会员中心在线投稿版权声明友情链接联系我们