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420t/h无烟煤锅炉改造前后的运行分析

作者:谭建坤  
评论: 更新日期:2011年01月18日

3.2 提高热风温度

  为了提高热风温度,在1号锅炉改造中,割除了上级空预器前的少部分省煤器,以期提高空预器前烟温,从而提高热风温度。但是,实践证明,割管措施并不理想,烟温没有多大提高,热风温度偏低也未改善。因此,此项改造未在2号锅炉上应用。

3.3 解决再热汽温偏差问题

  为了减少再热汽温偏差(A侧比B侧汽温高),决定对水平烟道上的A侧高温再热器进行割管处理,减少受热面,降低换热量。这是减少汽温偏差的最直接方法。

4 改造前后对比分析

  锅炉改造后一直运行稳定,没有发生由于燃烧不稳而引起锅炉灭火的事故;在机组频繁调峰时,锅炉启停灵活、时间短,成功地为电厂节约了能源,增加了效益。

  为了鉴定改造效果,在改造前后分别进行了2次锅炉热效率测试。在额定出力下,锅炉热效率测试的部分试验数据见表2,从表中可得出如下几点结论:

  (1) 改造后锅炉热效率比改造前提高了0.5%。 其中机械不完全燃烧损失q4并没有降下来,还上升了0.16%;排烟热损失q2降低了0.74%;其它损失变化不大,基本可以忽略。由于q2的降幅大于q4的升幅,所以,总的锅炉热效率有所提高。

  (2) 炉膛出口烟温提高了50℃。通过增铺50 m2卫燃带和一次风集中布置,有利于提高炉膛温度水平,能改善燃料的着火条件。

  (3) 热二次风温仍然偏低于设计值40℃,而空预器前烟温已达到设计值,热风偏低的原因不在于外部烟气温度不够。

  (4) 锅炉蒸汽流量418 t/h时,再热器两侧均投2~3 t/h的减温水,再热器进口汽温基本相等, 再热器出口汽温A侧比B侧稍大4~6℃,偏差不明显。改造前为了消除两侧汽温偏差,A侧减温水要比B侧多投6~8 t/h。

  (5) 燃烧器经过改造,一、二次风的配风布置更加合理,为二次风的配风提供了可调整手段,可以通过燃烧调整试验,找出最佳的配风方式,进一步提高锅炉效率。

5 结束语

  连州电厂2号炉的改造吸取了实际经验,遵循了无烟煤锅炉的设计和改造的基本原则。一次风集中布置和加铺卫燃带,使煤粉燃烧相对集中,能量集中;合理减少高温再热器的受热面,解决汽温偏差问题。从锅炉改造后的运行情况表明,锅炉的稳燃及其它性能得到了明显的改善,从而提高了电厂的经济效益。

参考文献:

1 徐通模,金定安,温 龙.锅炉燃烧设备. 西安:西安交通大学 出版社,1993

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