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篦冷机顶部高温区浇注料垮落事故

  
评论: 更新日期:2011年01月25日

 我公司5000t/d生产线自2006年5月点火投料以来,篦冷机高温段顶部浇注料多次发生局部(面积<0.2m2)、大面积(>2m2)脱落事故。特别是2008年先后发生三次大面积脱落。本文拟对这三起事故作一剖析。

  1 2月第一次事故

  1.1事故经过

  从2月初开始,篦冷机顶部浇注料先后多次发生小面积脱落烧红,继而发生钢板烧透现象。考虑到3月份大修,所以当发现有烧红时,便采取打背包的方法进行简单的处理。24日接公司通知,停窑检修。17:20止料,在烧空窑的过程中,浇注料大面积脱落。25日下午进入篦冷机内检查,发现脱落的浇注料厚薄均匀一致、表面平整,漏出的锚钉全部呈倒锥形。从篦冷机顶部剩余部分的浇注料缝隙向内观察,部分硅酸钙板已不知去向,所看到的锚钉根部也都呈倒锥形,且有的已与顶部钢板断开。

  1.2 原因分析

  以上迹象说明,此次事故是由于锚钉根部断裂引起的。在生产过程中,由于部分浇注料脱落,未能及时修补,使高温含尘气流直接与隔热硅酸钙板接触,该板基本没有强度,又不耐高温,被很快磨蚀,继而气流冲刷锚钉,将其逐渐磨成倒锥形。同时,在停窑过程中,由于操作不当,窑内温度降低过快,使篦冷机内温度突降,因热应力造成锚钉从薄弱处断裂,浇注料也随之脱落。

  综合以前篦冷机内浇注料的检查情况还发现,最先蚀薄的浇注料基本集中在一固定的区域。通过对比分析,初步断定引起这一现象的原因与篦冷机空气炮频繁开停有关。为防止篦冷机雪人和大块熟料的堆积,在其端部前壳体上装有一组(4个)美国马丁公司150L空气炮。2007年4月,因砂岩矿点发生改变,中控操作没能及时调整,造成篦冷机频繁堆雪人,严重时堆至窑口处,直接影响回转窑的运行。为避免类似事故的发生,遂将空气炮循环间隔时间由1h调整到15min。调整后,对预防雪人堆积起到了一定的作用,但给篦冷机和窑头罩内浇注料的正常使用却造成了不利影响,浇注料表面上的“兔子窝”明显增多。正是由于“兔子窝”处浇注料的最先损坏,造成硅酸钙板的缺失、锚钉的磨损,继而影响其整体使用周期。

  1.3吸取的教训

  当停机时间较长,篦上区冷却到可以进入时,要检查耐火衬料有否断裂、破损,且尽可能立即修复。对于预留的膨胀缝,一定要用硅酸铝纤维棉塞实。同时在开停窑的过程中,要注意温度梯度的平缓过渡,避免大起大落,防止因热应力造成相关事故的发生。另外,对篦冷机空气炮的应用频次应按实际需要间断地“开炮”。特别是采用小窑头罩的生产线更应注意。正常生产时一班一次即可(现正在尝试一天一次)。

  2 6月第二次事故

  2.1事故经过

  因原料车间配料秤故障,均化库内料少,回转窑被迫于23日5:35止料。26日 20:00重新点火,27日8:00投料,16:00篦冷机一段发生故障止料处理,17:20重新投料。在升温和投料过程中,岗位工反映,篦冷机内不时听到“嘣”“嘣”的爆裂声,起初以为是煤粉爆燃所致(煤粉挥发分较高,基本在30%以上),结果造成投料后运行不到2d便发生浇注料脱落事故。从输送机上观察,掉落的浇注料块多呈片状或中间厚边缘薄的碟状,内部气孔较多。

  2.2原因分析

  26日12:00,公司临时决定更换篦冷机高温区顶部浇注料。为了保证按预定计划投料,施工队采用整体浇注,没有按规定预留膨胀缝;同时为了便于施工,用水量比要求使用量明显偏大。更为严重的是施工一结束便立即点火升温,并如期投料。因温升较快,造成浇注料温度急剧升高,内部水分大量迅速蒸发,产生大的膨胀力,从而使浇注料爆裂、剥落,引起大面积脱落事故。

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