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篦冷机顶部高温区浇注料垮落事故

  
评论: 更新日期:2011年01月25日

  2.3  吸取的教训

  浇注料用水量的大小,一定要按生产厂家的要求添加。浇注后应按规定进行养护,24h内严禁升温烘烤。如确需烘烤,可考虑采用黏结强度高、能冷热施工和易固化成型的喷涂料。也有的厂为尽快恢复生产,在抢修时模具采用铁皮,不脱模就点火。笔者认为这样不妥,因在其后生产中,铁皮模具因受热脱落,会造成熟料破碎机卡死等事故,这曾在多条生产线发生过。另外,必须按规定要求预留膨胀缝。且应注意留在锚钉间隔的中间位置,要固定好留作膨胀缝的隔板,防止浇注时移位或倾斜。绝对不允许利用锚钉作支撑物来固定隔板。

  3 11月第三次事故

  3.1事故经过

  10月25日,按照公司预定计划,停窑更换煤磨磨辊辊皮。鉴于篦冷机高温区顶部钢板、钢梁损坏严重,决定全部拆除更换。28日八点班对此部位浇注料进行浇注。11月3日22:00重新点火,4日15:40投料,19:00岗位工发现新砌注的浇注料部分脱落,且面积逐渐扩大。从烧透的钢板向内观察,锚钉形状完好无损,输送机上的浇注料块大多呈蜂窝状,形状极不规则,强度较低。

  3.2原因分析

  该次使用的浇注料,由于库存时间较长,破袋现象比较明显,内部小包掺合料有缺失现象,部分掺合料发生轻微结块。且运输过程中一部分被雨淋湿。28日施工时,外协人员没有根据实际情况相应增加干拌时间,在发现掺合料缺失结块的情况下,也没有告知厂方负责人,就进行浇注作业。另外,施工人员极度疲劳作业,使浇注料搅拌干湿不匀,振捣不到位,造成浇注料砌体出现蜂窝。

  3.3  吸取的教训

  对于因保管、运输不当,造成的浇注料受潮、变质,没能引起足够的重视,在时间允许的情况下没有对砌体脱模检查,为事故的发生埋下了隐患。其次对于外协施工人员的管理也是一个值得深入思考的问题。总之,浇注料的施工,从其保管、运输、支膜、搅拌、砌注、养护到脱模检查,一定要按规程进行监督、检查和验收,缺一不可,不能有丝毫的麻痹大意,坚决杜绝抱着试试看、不行再说的侥幸心理处理问题。

  4 总结

  通过以上三起事故可以看到,浇注料的非正常损坏,在大多数情况下是可以避免的。厂方和施工单位在施工前,一定要相互沟通,对砌筑过程中每一个具体环节的工作要求和验收标准达成共识,并以文字的形式告知双方工作人员。只有这样在遇到问题时才能有章可循,有据可查。同时应设专人负责制,负责现场监管。发现问题及时处理,必要时责令其停止浇注作业,对发现的问题进行彻底整改。另外,厂方对浇注料进厂后的保管、砌筑、以及使用过程中的检查与维护都应引起高度重视,要放到与回转窑耐火砖同等重要的地位来精心呵护。

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