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一起险些造成全线停车的事故案例

  
评论: 更新日期:2010年04月14日

  哈尔滨气化厂是利用煤造气后经过净化,然后净煤气做生产甲醇原料气。原料气经过压缩机加压后合成甲醇。

  一、事故经过

  2005年4月8日14时6分,运行某班组接到调度指令启动J20l/b合成气压缩机(压缩机是2开1备,已经有1台在运行)。由于现场人员马虎大意,在按下压缩机启动按钮的同时,压缩机并没有启动,没有观察压缩机二级出口压力等,就误判断压缩机已经启动,将压缩机出口阀门打开,造成压缩机出口的高压气体倒回入口,压力高达2.44MPa(正常是2.0MPa),引气量在25s之内为零,险些造成造气炉和净化装置停车(通过查调度电话记录得知)。

  二、原因分析

  针对此次事故,车间组成事故调查小组,对事故展开调查和开分析例会,原因分析如下:

  1.现场人员责任心不强,粗心大意,掌握压缩机操作理论知识欠缺,没有对压缩机是否启动作出正确的判断,就将压缩机出口阀门打开,造成出口高压气体倒回入口,导致前工段超压,这是造成这起事故的直接原因。

  2.启动压缩机J201/b之前,现场人员没有细致、系统地检查,二回一和入口阀门的阀位开得过大,在短时间内不能及时关闭,这是造成这起事故的主要原因。

  3.现场某些工作人员工作态度不端正,甚至没有到现场,这是这起事故的次要原因。

  三、事故教训及防范措施

  1.强化工作人员的业务素质教育,提高操作技能,教育从业人员在工作过程中,应当严格遵守《岗位操作法》和《岗位操作规程》,努力提高安全生产技能。

  2.强化工作人员安全意识,要能正确地分析和判断事故,并正确地处理事故,真正做到“安全第一、预防为主”。

  3,强化工作人员的思想教育,工作态度要端正,并积极地投入到工作当中去。

  4.对于此次事故本着“四不放过”的原则,使责任人和群众都要受到教育,加强防范措施,杜绝类似事故的再次发生。

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