(3)3号油枪投入运行后,炉膛中鼓、引风量出现新的不协调,加剧了炉膛负压波动。
(4)3号油枪投入运行后没有改善炉膛负压负压波动,又将2号油枪投入运行。
(5)3号和2号油枪分别投入运行后,耗油量突增至1400kg/h,燃油开始和煤粉抢风。由于没有调风,燃油燃烧不完全,部分煤粉燃烧器出现灭火,煤粉在炉膛内滞留,炉膛负压波动增大,大量空气进入炉膛(从DAS曲线上出现烟气含氧量降到极低,又立即急剧上升超过量程范围)。
(6)7时40分至7时44分,由于3号和2号油枪分别投入运行后,机组负荷已恢复到24MW,喷油和煤粉抢风,操作人员仍然没有调风,再次造成部分煤粉燃烧器解列灭火,炉膛温度降低,炉膛负压波动较大。大量空气涌入炉膛,炉膛含氧量剧增,锅炉负荷开始下降;7时45分,操作人员发现锅炉负荷下降后,又盲目投入1号油枪,希望抑制负荷降低。但此时炉膛内充满了未燃烧的煤粉、煤粉干馏出的挥发分、未完全燃烧的油蒸汽等可燃混合物,在温高(此时3号和2号油枪已投入运行)和氧气充足的条件下,发生燃爆,造成炉膛爆炸。
3.煤质差,安全管理工作不严不细、作业规程不完善是造成事故的间接原因。
(1)煤质差,给粉机几乎达到最大出力,此时靠增加输送煤粉量未增加锅炉负荷几乎没有余地,而操作工在没有调节风量的前提下,希望依靠投油提高负荷,造成大量燃油燃烧不充分。
(2)安全管理工作不严不细
2号角下一次风调节阀门已损坏数月,曾用铁丝捆绑,但无事故隐患记录,班组巡检也未发现和记录。
(3)作业规程不完善
该厂锅炉运行技术Q/TLDI-2103-2004缺少炉膛负压如何调整,包括向一个方向波动和左右方向波动;缺少风量如何调整,包括一次风、二次风及引风机风量;缺少锅炉定期检验及定期检验的种类和间隔。
4.炉膛上方两侧墙防爆门在爆炸时未能起跳卸压,也是造成炉膛结构损坏的原因之一。
(三)预防同类事故的措施
1.完善安全管理体系,严格执行安全操作规程。针对运行中容易出现的问题,提出有效的防范处理措施,制定应急预案,进行演练,严格执行。
2.严格持证上岗制度,上岗人员的操作水平必须能够满足岗位需求,保证规范化操作的实现。
3.针对燃煤的实际情况,调整燃烧方案。
4.加强锅炉巡检,发现事故隐患和问题必须如实记录、报告和处理。
5.加强检查一次风系统合炉膛防爆装置的状态,即使调整,保证完好有效。