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300MW机组密封油系统试验安全性探讨

作者:石福军  
评论: 更新日期:2012年03月09日

  2几点设想
  
  2.1增加独立的密封油备用差压阀投入试验系统
  
  自主差压阀氢侧控制油取样门V36后接一试验放油门V38。试验时,关闭V36,缓慢开启V38,使主差压阀氢侧控制油压降低,主差压阀开大,发电机空侧油压也降低。但实际上发电机氢压并没有下降,因此发电机油氢差压减小,当该差压减小到0.056MPa左右时,备用差压阀应自动投入,且维持此差压,正常后关闭V38,开启V36。
  
  从密封油系统的投入情况来看,发电机即使在大气压状态下,主差压阀仍可以将油、氢差压控制在0.084MPa,因此,在发电机低风压下,仍可以通过上述试验系统降低其油、氢差压,进行备用差压阀投入试验。有的300MW机组空侧油泵出口设计有手动旁路可作为主差压阀的辅助调节阀。试验放油系统的设计还有利于密封油取样系统排除气体,提高调节品质。
  
  2.2仪表测量系统的完善
  
  根据上述分析,在空侧直流油泵联动试验系统可再增加一只油氢差压表δP2,作为发电机油氢差压的对照监视仪表,同时也可作为空侧直流油泵联动试验差压表使用;氢侧信号改为从机端消泡箱取样。从发电机密封油系统设计可以看出:如果氢侧信号取自氢侧密封油箱回氢管(详见图1),它将不再受消泡箱液位的影响,因而可以得到比较真实的油氢差压值,有利于密封油系统参数的调整。取样管设计应保留一段可充油垂直管段,图1中V40为氢侧取样系统充油门。
  
  2.3空侧交流密封油泵试验及其连锁回路的完善
  
  2005年1月,6号发电机因氢气纯度问题,尝试投入高压备用密封油源作为空侧工作油源,空侧交流油泵停运只作手动备用。切换后,发电机油氢差压由0.084MPa降至0.066MPa,润滑油压由0.102MPa降至0.099MPa,高压备用密封油源减压阀后压力由0.85MPa降至0.75MPa;后又将备用差压阀整定值提高到0.070MPa。这种方式一直运行正常。因此,应当考虑高压备用密封油源作为空侧工作油源后,空侧交流油泵联动备用的问题,即需要增加空侧交流油泵联动试验系统。如图1,可与空侧直流油泵联动差压开关再并联一个差压开关,与其电气连锁回路(需增加)共同实现空侧交流油泵联动功能。
  
  2.4改造后密封油系统试验方案
  
  (1)在空、氢侧交流油泵运行方式下,主差压阀氢侧取样泄油,油氢差压降至0.056MPa,备用差压阀投入,正常后停止空侧交流油泵,恢复主差压阀氢侧取样。
  
  (2)空侧交、直流油泵联动试验。差压开关空侧取样泄油或者备用差压阀氢侧取样泄油,油氢差压降至(建议整定值)0.045MPa,空侧交流油泵联动;油氢差压继续降至0.035MPa,空侧直流油泵联动;停空侧直流油泵,投连锁。试验结束。
  
  3结论及建议
  
  3.1结论
  
  由于发电机密封油源试验的特殊性,要验证高压备用密封油源的投入,必须使工作油源完全退出,因而在主差压阀和备用差压阀的相互切换过程中,必须保证运行发电机内冷却气体的可靠密封和密封瓦的连续供油。为此,必须从试验系统上加以完善,以提高该项试验的可靠性。采用改变主差压阀控制油压,使主差压阀开启,可准确地控制系统油压,完成高压备用密封油源的投入试验,防止油泵憋压损坏。
  
  3.2建议
  
  (1)建议机组启动过程中,发电机密封油源使用高压备用密封油,以改善高压备用密封油泵的工作条件和节能降耗。设计空侧交流油泵提供发电机空侧密封工作油源的机组,在倒为高压备用密封油源作为空侧工作油源后,其空侧交流油泵连锁回路也应进行完善。
  
  (2)鉴于氢侧密封油箱排油系统的单一性,及容易发生操作意外故障,建议增加氢侧密封油泵压力排油系统。即在氢侧密封油泵出口与空侧密封油泵入口之间设计一排油管,用于发电机低风压及浮子自动排油阀故障时氢侧密封油箱排油。为了防止氢侧密封油泵出口压力油沿氢侧密封油箱排油管返回油箱,可考虑在氢侧密封油箱排油管上安装逆止阀。
  
  (3)在消除密封油系统内漏缺陷的同时,应当设计更合理的高、低压备用密封油之间的低速油循环系统,以消除备用密封油循环死区,并最大限度地保证机组的润滑油压,提高油系统的运行效率。此问题可通过在低压备用密封油逆止阀处加装一旁路阀V21来解决。因此原高、低压备用密封油母管设计的疏油管均可以取消。
  
  (4)为了解决6号发电机氢气纯度低的问题,有必要尽量提高氢侧油泵出口油压,即关闭6号机氢侧油泵出口再循环阀进行氢气纯度观测试验,进一步查明氢气纯度低的根源;通过试验确定合适的空、氢侧油压差,以提高6号发电机氢气纯度和保证密封油系统的安全稳定运行。

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