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600MW锅炉事故案例

  
评论: 更新日期:2011年05月16日


  
  【防范措施】
  1、机组协调方式、磨煤机自动控制状态,磨煤机煤量加装上限,最大值60T/H。有效的防止制粉系统跳闸,自动状态的磨煤机增加煤量过大。
  2、加强对运行人员的技术和安全的管理,认真执行运行规程及安全规程的有关规定。
  3、运行人员对制粉系统跳闸做好事故预想。
  
  运行人员误操作引起#3锅炉(2008T/H)跳闸
  
  【简述】
  2006年1月30日22:20,由于运行人员进行引风机高低速切换操作失误,导致#3锅炉MFT保护动作。跳闸首出“两台引风机失去”。
  【事故经过】
  1月30日前夜班#3机组按调令减负荷至450MW,运行各项参数正常。22时16分A操作员下令:“将#3炉引风机切一台低速运行”,B操作员减送风量,BTG锅炉屏来”锅炉泄漏”报警,B操作员去复归报警光字牌,此时A操作员将#2引风机切低速(时间不到低速开关未合),稍后几秒B操作员继续执行A操作员令,将#1引风机切低速。22时20分#3机组由于主操作员下令不明确,两名操作员之间配合不好,操作不当,造成两台引风机同时失去,引起锅炉MFT,机组跳闸停机。#3机组于1月31日2时46分重新与系统并列。
  【事故原因】
  1、由于设计上引风机切低速时,高速开关断开17秒后合低速开关,也就是引风机停止反馈存在17秒。在此期间切换另一台引风机,两台引风机停止反馈同时存在,满足锅炉MFT保护中“两台引风机失去”条件,导致锅炉跳闸。
  2、运行人员尤其两名操作员之间配合不好,主操作员下达命令不够具体、明确,操作员相互之间操作没有互相通知提醒,造成两人同时操作是引发本次事故的直接原因。
  3、操作员责任心不强,麻痹大意,没有认真检查监视设备的运行状态,没有核对设备启停位置盲目操作。
  4、运行管理方面需要进一步加强,各项规章制度、技术措施等不能够有效执行。
  
  【防范措施】
  1、修改热工逻辑,增加引风机同时切换闭锁。在一台引风机高低速切换时(停止反馈消失前或切换操作60S以内),另一台引风机禁止进行高低速切换。
  2、运行人员要密切配合,分工明确,尤其#3、4机组集控运行人员,在平时监盘调整时要有所分工,各有侧重。各级岗位人员下令必须准确,不能含糊其词。参数调整、设备启停要相互通知,做好相关调整,时时进行联系沟通。
  3、对运行人员的责任心要进一步严格要求,从日常小的操作做起,要把“四对照”的理念推广到日常设备启停上,教育培养运行人员要养成每次操作前要认真思考然后操作的好习惯,杜绝麻痹大意,盲目操作。
  4、加强运行管理,保证各项规章制度、技术措施等能够有效执行。

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