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煤矿安全工作的研究与实践

  
评论: 更新日期:2010年11月20日

2   我矿安全工作采取的措施与实践

2.1 解放思想、求真务实、开拓创新、争创一流

潘西煤矿长期处于低水平发展状态的主要原因,主观思想观念陈旧、缺乏做大做强企业的勇气和信心;机制老化,求稳怕乱,放不开手脚,造成矿井产量低,积累少,安全投入不足。安全隐患多,安全事故多。近几年来我矿以企业大发展,安全大投入为主题,大胆改革僵化的机制,以人为本,以调动人的积极性和创造性为企业发展的源泉,大胆起用年轻的管理干部,建立人力资源中心,使人员能进能出,能上能下,实行单位人员末位淘汰制,建立了内部人员竞争机制;实行采煤一线职工年薪保底政策,年出勤264天,年薪不低于1.5万元,低于部分矿给予补齐,超出部分按20%进行奖励,稳定了采煤一线职工队伍,提高了职工素质,提高了工作效率,大大减少了事故率。

2.2 建立健全企业安全生产保障体系

成立以总工程师为主的安全技术保障体系,以全矿工程技术人员为主体,对影响矿井安全生产的各种灾害因素进行技术攻关,专业领导为项目负责人,生产部门、单位负责项目的完成实施,并制定考核办法,实行重奖重罚;成立以生产矿长为主的安全装备保障体系,抢险救灾体系,成立以安监处长为主的安全监察体系,安全技术培训体系,安全生产信息网体系,成立以党委书记为主的安全生产宣传教育体系。实行了谁主管谁负责,出现事故先追究主要负责人的责任;增强了领导人的责任心和使命感。

2.3 走“四个强化”之路,实现安全生产

⑴强化安全管理:①强化现场管理。管理人员做到深入现场,对每个工作面都跟班检查、指导,发现问题及时解决和处理,尤其采掘工作面的顶板管理,注意观察顶板,严格执行敲帮问顶制度,处理好危岩悬矸,及时支护,确保有安全的工作空间;②强化目标管理:从矿到专业,到区队、到班组直至到个人,目标责任到人,层层落实,层层考核;③加强信息管理:发现“人、物、环境”3方面不安全因素,就迅速汇报有关部门,定人限期整改落实,避免事故的发生;④重点抓好顶板、“一通三防”、井下放炮、防治水等主要安全生产环境的管理。不断加强安全基础工作,坚持不懈地抓好主要安全生产的日常安全管理,全面推进安全生产管理工作。

⑵强化安全责任:制定从矿长到每个职工的安全生产责任制,层层落实,本着谁主管谁负责的原则,明确任务和责任,并制定严格的考核制度。贯彻落实各业务部门保安责任制和各岗位责任制,实行24小时领导干部值班制度。

⑶强化安全培训:认真制定年度培训计划,采用内培和外培相结合的办法,使职工的安全生产技术素质得到进一步提高。

⑷强化安全检查:①加强安监部门自身建设,保证安监人员持证上岗,提高安监人员的业务素质;②认真执行互检、自检和安全例会制度;③对井下所有施工地点分片包干,对查出的隐患限期整改,对危及安全生产的,坚决停产处理,并派专人跟踪监督,建立隐患整改复查、验收制度。

2.4 确保安全资金投入,强化硬件基础建设,推进技术创新,加强安全技术装备改造,提高矿井综合防范能力   

为促进矿井安全快速发展,近几年,我矿总体规划各个突破,对制约矿井安全生产的系统进行了优化改造。一是矿井提升运输系统,引入了国内领先水平的自动化微机监控系统,采用了适用于大倾角大功率上运带式输送机的新型软制动抱闸装置,改造后提升能力由180t/h,增加至260t/h;二是立井排水系统。建成投用了立井排水系统,千米立排创了全国立排扬程之最(1079.7m),改进后矿井总排水能力由每分钟35m3提高到了45 m3。三是完善了供电系统. 建成投用了副立井降压站,安设了3200KVA和5600KVA主变各一台, 2002年3月份又将其更换为SF10-12500/35主变两台,从而彻底满足了矿井增产对供电系统安全性、稳定性的需求。四是优化了通风系统,更换了大功率对旋式风机,矿井风量由原来的6240m3/min,提高到9408 m3/min,提高了50.77%。五是改造了矿井压风系统,效率提高了11%。六是建立了束管监测系统,优化KJ95瓦斯监测控制系统,针对矿井开采范围扩大,采空区增多,通风路线加长,负压升高,矿井防自然发火工作难度随之增大的实际投入使用了CO束管监测系统,从而实现了对采空区及其他地点自然发火点的实时监测,做到了防范于未然;,除全岩掘进头外,所有的采掘工作面均装备了瓦斯监测探头,为生产调度及通防部门及时全面的了解井下各地点瓦斯浓度、风机运转情况提供了科学依据,实现了安全信息的准确、快速传递。七是建立了水文观测系统,形成了科学的监测网络,并且成立了专门的探放水队伍,提高了奥灰水防治水平。八、提高了井下采场支护装备。推广应用大倾角工作面轻型支架,装备了1191、4196综采工作面,即提高了工作效率,又大大减少了作业人员;掘进巷道推广应用了S100、S120综掘机,锚杆支护技术,锚索、锚注加固技术;提高了掘进速度和支护效果,改善了现场工作环境。九、主提升系统实施集中控制、监测监控系统,实现微机操作,完成后可减少人员70-80人。十、对井上下生产场所实施监测监控,更新调度用户台,提高了现场的调度指挥能力。
 

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