一、事故性质:设备事故
二、事故级别:二类事故
三、发生时间:2009年元月20日
四、事故经过:
2009年元月20日,化工四组夜班,l:35 MlIl00IB小齿轮温度正常,2:15温度开始上升至48℃,2:45温度上升56℃,2:45至2:57小齿轮温度上升至121℃.磨机自身联锁未动作,当时610巡检工在处理二期PII100IB出口管线和一期Ml00I进料管,4:45左右发现MII100IB小齿轮轴承冒烟,随后紧停MIIl00IB。
五、事故原因和应吸取的经验教训:
1、煤称下料管堵塞频繁,小齿轮在运行时无法靠近,造成设备巡检不能及时准确到位。
2、中控人员经验不足,对部分参数的异常情况未能引起重视,造成中控监控不及时。
3、小齿轮原始安装加油不足,并且在外加油孔加油不能正常进入润滑部位,造成缺油。
4、仪表显示及联锁系统故障使设备在温度升高时不能及时动作,造成设备损坏。
六、经验教训及防范措施:
1、现场应按时定点巡检,并用测温枪测温。
2、设备应定期做内部润滑,并建立台帐。
3、仪控定期对联锁进行检查,确保联锁好用。
七、主管部门意见:
1、此事故反映出中控人员监盘不认真,现场巡检人员在处理其余工况时,把巡检工作未认真执行,要求车间设备技术员尽快完善车间设备润滑管理制度。
2、车间每周六日综合检查设备员必须参与,并对车间各运行设备润滑情况进行及时检查、整改。
3、本次事故主要是因为设备润滑不到位,巡检不及时,设备管理不到位引起的,客观上煤质差也导致设备未能及时按计划安排检修,气化车间应认真吸取教训,加强设备管理,将巡检及润滑管理落到实处,避免此类事故再次发生,考核气化当班中控班长100元,巡检100元,考核气化车间200元,仪控车间100元。