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补连塔煤矿12404综采面顶板漏冒事故

  
评论: 更新日期:2018年06月04日

一、工程概况
开采条件
12404工作面为补连塔煤矿1-2煤四盘区第四个开采工作面,工作面长度311m,沿煤层走向推进,推进长度3622m。顶板冒落区域上覆基岩厚度220m,松散层厚度15m。
工作面老顶以粉砂岩、砂质泥岩为主。直接顶以泥岩、细粉砂岩为主,泥质胶结,波状层理与小型斜层理发育,局部存在煤岩互层。
表1  煤层顶底板特征表
顶、底板名称 岩石名称 厚度/m 岩  性  特  征
老  顶 粉砂岩、砂质泥岩 9.94~28.65m 主要成分为石英和长石;次棱角状,分选较好,泥质胶结,水平层理发育。
直接顶 粉砂岩、细沙岩 0~9.69m 灰色、灰白色,泥质胶结,分选较好,波状层理与小型斜层理发育,偶发育小型斜层理
伪  顶 泥岩、炭质泥岩 0~1.02m 灰色、灰黑色,含炭质。
主要设备配套
工作面选用EKF公司制造SL1000型采煤机,JOY公司制造的SDAFC3×1000kW型刮板输送机,JOY400KW破碎机和JOY400KW转载机。工作面支架为郑煤生产的ZY11000/25/50液压支架。
二、事故经过及造成的损失
事故经过
2010年7月23日早班10时,12404综采工作面推进3194m,此区域上覆基岩厚度220m,埋深235m。煤机割至机尾时150~172#架顶板出现垮落,13时工作面刮板机断链,15:40分处理完毕。23日中班接班开机生产时,跟班队长王某发现机尾顶板极为破碎,决定先在机尾连续加刀,以便接住顶板。第一次进机尾拉架时顶板又出现了垮落;第二次进机尾时,再次发生了大面积垮落,冒落高度1.5~2.2m左右,梁端距1.3~2.0m左右(伸缩梁伸出后)。王某当即汇报调度室、队长及矿领导,要求采取措施处理。由于顶板冒落范围大且岩层稳定性差,为了防止漏顶区进一步扩大,经矿研究决定立即组织高分子材料及相关设备。24日夜班00:00时开始对顶板漏冒区采取打锚索及注射马丽散方式加强支护,至24日18:40分顶板及煤帮加固完毕。
7月24日19时工作面开机生产,在机头段割煤准备把工作面调直后接住顶板。但至23时割煤两刀时发现煤机左摇臂故障,随即组织人员检查,25日00:30分汇报设备管理中心及总调度室需要更换摇臂。停机后工作面压力持续增大,片帮冒顶再次加重,架型变差。
7月24日0:00开始处理冒顶,7月27日0:50开始恢复生产,总计影响生产时间3天零50分钟。
造成的损失
1、该事故直接造成工作面停产大约3天,直接影响产量7.5万吨。
2、该事故耗费人力物力,注高分子材料800桶,约花费60万元。
三、事故原因分析
经分析,造成工作面机尾冒顶事故的主要原因有:
12404工作面基岩厚度约220m,松散层厚度约15m,直接顶为泥岩层理极为发育,局部胶结,不稳定,存在煤岩互层,回采过程中顶板极难控制,周期来压时显现明显,是造成冒顶事故发生的主要原因。
12404工作面支架状态差,支架油缸、结构件、液管损坏量较大,且配件到货不及时,导致支架存在问题较多,支护阻力达不到设计要求。
(三)工作面回采开始,一直片帮,周期来压期间,片帮更加明显,并有漏矸现象,由此可见,支架设计支护强度存在不足。
(四)12404回顺顶煤厚,最厚处达1.8m,回顺过渡段受二次采动影响,顶煤留设难度大,易冒落,造成采高较大,支架接顶不严。
(五)停机处理采煤机左摇臂故障,时间长达48小时,造成工作面冒顶范围进一步扩大。
(六)煤机司机与支架工配合不当,割煤速度快,拉架滞后,造成局部空顶漏矸、冒顶。
四、采取的防治措施及取得的效果
锚索支护
23日中班,组织人员在130~178#架采用规格Φ15.24×6.5m锚索进行支护。
锚索垂直顶板在两支架之间及梁端处施工,冒落高度较大处则在煤岩分界面以30°角倾斜向顶板内施工,其中机尾172~178#架共计施工5套,中部冒落区152-171#支架由于冒落高度及梁端距大,存在较大施工风险,故未施工锚索,132-152#支架共施工锚索17套。
24日中班摇臂故障,对冒顶及煤机停放区域顶板加固,累计施工锚索69套。 132~135#架施工3套,118~126#架施工9套, 91~110#架施工18套, 85~87#架施工4套,52~56#架施工5套。
为加固顶帮,在漏顶区150~178#架施工注浆孔,钻孔距煤岩分界面1.2m,每2架施工一钻孔,施工角度为45°,孔深5.0m,施工完毕后注射马丽散,至24日18:40共施工并注射14个孔。
24日中班对冒顶区及煤机停放的140#架处进行顶帮加固,在135~147#架、152~159#架、162#架、167~176#架施工注射孔12个。
为使支架能起到支撑作用,25日夜班在该段支架顶梁至煤壁上方架设木板、泡沫并使用罗克休、马丽散充填,制作人工假顶。
五、事故经验教训
矿井必须认真总结本次事故教训,补充完善并组织综采队员工认真学习防治漏顶安全技术措施,定期组织培训学习,提高对顶板管理认识。
矿井必须加大工程质量监督检查力度,措施落实到位,顶板管控有效,并对事故责任人加大处罚力度。
(三)加强工作面设备的日常检修维护工作,防止设备停机造成冒顶事故进一步扩大。
(四)矿井要严格控制机尾过渡段顶、底煤留设厚度,当顶煤留不住时,合理留设底煤,防止支架不接顶造成初撑力不够引发冒顶事故。

 

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