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赵庄煤业“1•20”瓦斯超限事故

  
评论: 更新日期:2012年05月16日

        1、基本情况
        事故发生在13064巷掘进工作面。13064巷设计长度2359.7m,现已掘进2304.7m,巷道断面高4.5m,宽5m,采用锚网支护。通风采用2×55KW风机供风,风量为860m3/min。迎头实测煤层瓦斯含量为9.12m3/t。13064巷工作面迎头和左右两个钻场总共设计53个钻孔,覆盖巷道轮廓线外20m范围内,抽放模块为100×45m。2010年12月6日至12月26日最后一次钻场施工了64个钻孔,施工进尺4767m,其中100m以上的钻孔18个,80m以上的钻孔27个,最深的钻孔深度为103m。打钻过程中有22个钻孔出现见矸现象,其余钻孔全部是全煤。截止到12月29日抽出瓦斯量8812m3,现场实测煤体瓦斯含量为7.5m3/t。
        13064巷反掘在29#横贯位置施工钻孔,测得煤层瓦斯含量为10.3m3/t。在13064巷反掘工作面迎头和左右两个钻场内总共设计38个钻孔,覆盖到了巷道轮廓线20m范围内,抽放模块为100×45m。12月20日至1月13日施工46个钻孔,施工进尺为3471m。其中100m以上的钻孔15个,80m以上的钻孔26个,最深的钻孔深度为105m。打钻过程中有11个钻孔出现见矸现象,其余钻孔全部是全煤。截止到2011年1月13日抽出瓦斯量35903m3,现场实测煤体瓦斯含量为7.6m3/t。
        1月16日早班,13064巷揭露一正断层(1月5日第一期赵庄煤业瓦斯地质预测预报没有预测到),该断层倾向325°,倾角65°,落差1.6m,断层从巷道左帮揭露,煤层下栽,过2.8m断层面窜至右帮过完断层。1月19日早班,13064巷巷道左帮煤层出现上抬趋势,又揭露一正断层(1月5日第一期赵庄煤业瓦斯地质预测预报没有预测到),该断层倾向315°,倾角72°,落差0.5m,现断面窜至距右帮1.2m。
        1月18日10时55分,赵庄煤业抽放管理部在13064巷迎头(距26#横贯106.6m)进行了工作面突出危险性预测,测得K1值为0.48,钻屑量值为4.6Kg/m;19日14时20分,13064巷迎头(距26#横贯112.6m)进行了工作面突出危险性预测,K1值为0.35,钻屑量值为4.0Kg/m。两次均没有超标。
        2、事故经过
        2011年1月20日早班,赵庄煤业机掘五队当班出勤20人,6时许在交接班室召开了班前会,班长张某分配了工作任务。约8时30分职工到达工作面接班,接班后由于夜班没有支护完,补打两帮锚杆锚索。约10时30分补打完毕,开始割煤,由于工作面迎头出现构造,机组先从右帮割煤,顶部有少量矸未割平,当机组割完右帮,从底部扫向左帮时,工作面迎头出现煤炮声,工作面迎头中间排放孔上方片下一块长约1.6m、高0.8m、厚0.2m的煤,中间排放孔下方左侧片下一块长约0.9m、高0.8m、厚0.47m的煤,现场人员立即停电撤人。11时14分29秒,工作面探头瓦斯超限断电,11时17分22秒恢复正常,超限期间最大瓦斯浓度达3%。回风探头于11时15分03秒超限断电,11时19分05秒恢复正常,超限期间最大瓦斯浓度达2.98%。
        3、事故原因
        (1)13064巷刚过一正断层,又遇一落差0.5m的正断层,构造附近瓦斯处于富集区,受矿压影响(此处剩余55m与29#横贯贯通),煤体频繁发生煤炮,导致瓦斯瞬间涌出,是造成本次瓦斯超限事故的直接原因。
        (2)瓦斯地质预测预报未预测出13064巷两个正断层,现场揭露出断层后,又未引起赵庄煤业生产队组及相关部室的重视,安全技术措施针对性不强,是造成本次事故发生的一个管理原因。
        (3)瓦斯抽放管理工作存在漏洞,虽设计抽放钻孔覆盖了整个区域,但长钻孔受煤软和构造的影响发生漂移、塌孔,造成瓦斯抽放效果不好,存在局部盲区,也是造成本次事故发生的一个管理原因。
        4、防范措施
        (1)赵庄煤业要认真执行集团公司瓦斯地质预测预报相关规定,扎实研究煤层中可能出现的小构造对安全生产的影响,使瓦斯地质预测预报真正起到为安全生产服务的作用。
        (2)赵庄煤业要认真执行集团公司瓦斯抽放的相关规定,加大抽放力度,降低煤层瓦斯含量,不掘突出头,不采突出面,确保矿井安全生产。
        (3)各单位要认真吸取本次事故教训,举一反三,查找瓦斯抽放和地质预测预报中存在的漏洞,加以改进,防止事故发生。
       

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