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斜坡提升事故安全分析

  
评论: 更新日期:2011年10月08日

     随着矿井开采深度的增加,斜坡提升也日渐增多。由于系统分散复杂,管理难度较大,加上环境条件较差,技术装备落后,职工安全意识淡薄,技术素质差,不遵守规章制度,导致斜坡轨道恶性事故时有发生。近年来,斜坡事故占矿井事故总数的比例不少,提升安全状况确实令人担忧。下面以某矿一些典型的斜坡提升事故为例,进行分析并探讨事故原因。 
    1断绳跑车造成的人员伤亡事故 
    (1)1994年9月16日18:48,该矿井副暗斜井绞车上提已过减速点,车速已减,司机误碰踩安全紧急制动脚踏开关,绞车紧急制动,钢丝绳从距钩头27.8m处断绳,此时串车首车距变坡点43m,所提串车沿暗斜井跑下,在井筒下段将4名违章爬井矿工中的一人撞死,一人撞成重伤。该暗斜井提升斜长612m,斜角28°,提升绞车为JK-2/20型,钢丝绳为6X7-Φ28mm钢丝绳,规定提1t“U”型矿车4辆,事故时却提5辆矿车。而钢丝绳虽新换不足一月,但因断绳处曾打过弯,此处局操作和磨损均较大。断绳跑车的主要原因是提车数超过规定,荷重过大,司机误踩脚踏开关绞车紧急制动,斜井中串车因惯性继续向上滑行,该绞车二级制动性能不好,绞车紧急制动减速度大于自然减速度,造成钢丝绳松绳,串车上滑到一定高度后停止,又快速下滑,钢丝绳下滑冲击力而在打弯处断绳。这次事故中撞死一人撞伤一人,也因井底信号工把关不严,4名下班职工进入井筒爬井,严重违犯斜井提升“行车不行人”的规定而造成。其中一死一伤的2人还违章扒车,其他2名未扒车爬井的工人,因跑车时迅速躲入躲避洞而幸免被撞。 
    (2)1998年7月14日,该矿23采区回风上山JD-40绞车上提矿车时发生断绳跑车事故。断绳时恰巧有4名矿工扒车,结果造成两死一重伤的恶性事故。事后查明,造成断绳的主要原因是绞车安装不正,钢丝绳偏向滚筒一侧缠绕,绞车司机无证上岗,没有经验未及时找人拨绳,致使偏缠的钢丝绳越缠越高,最终超过滚筒挡板边沿而滑落到轴上,造成瞬时松绳,钢丝绳 受冲击力而断绳 。 
    (3)1997年9月5日夜班,该矿新回风上山JD-40绞车发生断绳跑车事故,将一名在斜坡行走的职工撞伤。其原因是钢丝绳打弯受损,未及时更换,绞车安装不正,提升时绳偏缠到滚筒一侧而未及时纠正,致使钢丝绳缠厚时滑落松绳。此次事故虽然不象前一个事故那样,钢丝绳未滑落到滚筒沿外,而是落在沿内,但冲击力仍使已打弯受损的钢丝绳跑车,恰此时斜坡轨道有人行走,以致发生伤人事故。 
    (4)1997年7月23日,该矿回风上山JD-40绞车发生断绳跑车伤人事故。其原因是因钢丝绳闲置在潮气甚大的回风巷中,锈蚀严重,重新使用时未检查出来,导致断绳跑车。同样受伤者也是违犯“行车不行人”的规定,跑车时恰在斜巷中行走。 
    (5)1986年5月20日,南翼150上山绞车因钢丝绳断丝超限,断绳跑车撞伤下平道把钩工。 
    2阻车器未用好造成的伤人事故 
    (1)1973年2月某日,该矿5辆串车提升的主斜井井口,挂钩工没有将第3辆矿车连接链环连好,即打信号向斜井下坡堆车,结果矿车沿斜井轨道跑下,将横穿斜井中部水平巷的1名矿工撞伤。 
    (2)1996年12月2日,在单钩串车提升的副暗斜井上平道车场,空车道上有5辆车等着不放,此时又来了几辆设备车须先经重车道下放,但空车道上靠变坡点最前边的车正挡在空重车道交汇处的道贫上,组长安排用绞车将空车道上的5辆车向外拉,开绞车的把钩工准备拉车时,发现此5辆车向前移动,喊叫中众人来拉车时,已来不及,眼看着过了阻车器,顺下坡滑落井筒,信号式慌忙落下变坡点下的挡车栏,上部3辆车被挡住后掉道,下部2辆矿车跑车,跑至下边100m处撞死撞伤各1人,挡车栏也被撞坏。追查事故原因,因推车人手少,阻车器被把钩工用木棍支起不起作用,未阻住向下滑行的串车而跑车。 
    (3)2001年8月15日,运料工在2502上顺槽斜坡运料时挂3辆车,比规定超挂一辆长圆木料车,当上提到上平道摘钩后,上平道有缓坡,串车回滑,而阻车器被煤矿淤死不起作用,2辆料车跑车,撞住斜坡中跟车上行的1名运料工。 

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