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某厂“8·28”高温灼烫、窒息死亡事故

  
评论: 更新日期:2016年01月31日

【事故概况、经过】
        2002年8月28日,某厂石灰车间化工乙班上大夜班,0:10由于2#链板机出现故障,将2#链板机倒开1#链板机,处理石灰窑下瘤子,处理时间约45 min。1:00左右,1#灰乳罐出口堵塞,值班长带领副司窑陈某等到1楼疏通1#灰乳大罐出口,50 min后处理完毕,陈回到主控室。4:10取灰工李监盘时,发现2#石灰窑“下灰显示仪”不闪动,怀疑2#石灰窑出灰口堵料,这时陈挂上“禁止”牌后准备进入2#窑内检查。当陈进入1道窑门后、打开2道窑门时,堆积在2道窑门处的调温石灰块顺窑门流出,陈躲闪不及被困在1道和2道窑门之间,因高温灼烫,窒息死亡。
【事故原因分析】
         1  直接原因
           由于2#窑内的一块窑围(档板)断裂,导致高温石料泄漏堵在2道窑门口。陈某进入1道窑门后、打开2道窑门时,被突然涌出的高温石料灼烫、窒息死亡。
         2  间接原因
           (1)车间工艺指标控制不严格。由于石灰石、焦炭质量较差,给石灰窑操作带来一定波动,工艺指标控制不稳,结瘤子堵料较严重,石灰窑出灰温度时高时低,当班事发时出灰温度为182.8 ℃。
            (2)当班操作工巡回检查不及时。化工乙班零点班接班后,立即处理2#链板机故障并倒开1#链板机和处理1#灰乳罐疏通等故障,未能及时发现2#石灰窑窑围断裂,窑内高温石料泄漏近20t的情况。
(3)监护不到位。当班操作工进2#石灰窑处理故障时,监护人没有到现场监护。
             (4)车间对巡回检查督促不够。对操作工人巡检不及时、不到位的情况,缺乏督促检查。
           (5)对此类事故缺乏有效的预防性措施。
【对策措施】
         (1)加强车间安全生产管理,进一步明确巡回检查责任制,落实监护人,强化现场巡检和监护工作,车间值班人员加强对工艺指标和操作现场的巡检。
          (2)修订完善技术、操作规程,编制相关事故预案并组织职工学习演练。各岗位要认真开展 “岗位操作规程”及“安全技术操作规程”的学习。
          (3)采取先进的监控技术,确保生产过程中便于操作工观察到窑内状况。
          (4)严格工艺指标管理,开展工艺指标检查,教育职工严格按工艺指标操作,尽可能减少堵料现象的发生,严格控制出灰温度,确保不超标。
           (5)对石灰窑进行技术改造,提高自动安全监控水平。
 

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