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补炉操作不当喷渣 炉工避让不及烫伤

  
评论: 更新日期:2010年12月25日

  事故经过

  2007年5月22日中班,鄂钢转炉炼钢厂2#连铸机在17:44正常停浇,准备组织下一浇次,炼钢2段当班值班长唐xx向当班生产调度谌 xx申请利用2#铸机组织浇次40分钟的时间对1#转炉进行补炉。 17:38分1#炉出完当班第三炉钢后,1#转炉炉长周xx协助唐xx准备补炉料,17:50分,唐xx指挥天车将1吨补炉料倒入炉内,炉长周x x将转炉前后摇动5分钟左右,用氧管对炉内吹氧加速烧结。18:30分 1#转炉开始加废钢兑铁水吹氧冶炼,18:50分组织出钢,周xx在炉后摇炉房操作摇炉,吴xx在炉后挡火门南侧用铁锹铲渣土压渣,18:52分炉内发喷,产生大量的火焰和液态钢渣从挡火门间隙涌出将吴xx烧伤,转炉炼钢厂及时将伤者送往医院抢救和治疗,经诊断:吴xx颜面、颈部、躯干、四肢等烧伤面积为80%(浅Ⅱ°5%、深Ⅱ°30%、Ⅲ° 45%),5月24日57分,吴xx(男,29岁)因病发症导致呼吸办能衰竭,抢救无效,于当日6时20分死亡。

  事故类别:其他爆炸

  事故损失:12万元

  事故原因分析

  1、《转炉炼钢厂30吨氧气顶吹出转炉工艺技术操作规程》中第3.2.4条规定:“严格贯彻高温、快补、准确、严实的原则进行补炉,烧结时间≥45分钟,确保补炉质量。“1#转炉从17:50分加入补炉料,到18:30兑铁开始冶炼,补炉料烧结时间只有35分钟,补炉料烧结时间末达到工艺技术操作规程的要求;并且补炉料在炉内未平铺,存在堆积现象,导致补炉料末烧结烧透,在出钢时补炉料翻起,翻起后补炉的含碳充填料与终点高氧化性的钢液发生剧烈反应,引起炉内发喷。补炉进违反了工艺技术操作规程,是造成事故的主要原因。

  2、1#转炉出钢时,炉长周xx摇炉,看到吴xx在炉口压渣作业没有提醒其避让,同时吴xx自身没有意识到转炉发喷的危险性,站位不当。周xx及吴xx违反了《炼钢工段补、护炉及更换出钢口芯管理规定》中的安全注意事项:“倒炉停稳1分钟后,炉内无异常情况方可测温取样,严禁有人在炉口前面停留,出钢时炉口正面不准站人“;《炉长安全作业标准》第7条:“倒炉时待炉体稳定,钢水平稳后方可指挥下步操作,特别是补炉后的第一炉钢倒炉时要提醒他人避让“的规定,是造成这次事故的次要原因。

  3、1#转炉炉后挡火门与挡板,平台之间间隙过大,不能有效阻止火焰及钢渣向外喷出,存在事故隐患,这是造成事故物的不安全因素。

  4、转炉钢厂及炼钢工段虽然制定了有关补炉的管理规定和作业标准,进行了危险有害因素分析,制订了控制对策,但没有有效地组织职工学习,对违章行为检查考核不严。转炉炼钢厂在4月上旬召开班组长安全座谈会时,会上提出换出钢口,补炉的时间短,保证不了质量的问题,厂将引项问题作为事故隐患整改项目予以通报,并要求有关责任单位制定整改措施,但在整改期间没有采取防范措施,整改又不及时,以致于仍然由于补炉质量问题导致事故的发生。

  转炉炼钢厂及炼钢工段对于职工执行工艺技术的安全规程,教育和考核不力,对于事故隐患及安全问题的整改防范不到位,检查不细,考核不严,这是造成事故管理上的原因。

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