安全管理网

主变差动保护误动停机

  
评论: 更新日期:2019年03月08日

一、事件经过
2009年6月12日,#2燃机负荷184MW,#3汽机负荷95.4MW,总负荷280MW,热网供热负荷80GJ/h,#1燃机备用,机组AGC投运。00时23分,#2发电机励磁电压263V,励磁电流906A,无功28MVAR, 发电机出口电压15.4KV,功率因数0.98,励磁温度40.7度,网频50.01HZ。00时24分,#2发电机突然解列,发电机出口802开关跳闸,汽机运行正常。运行人员就地检查发现,#2燃机MARKVI报警:“EX2K TRIP”(励磁系统跳闸)“EX AND GEN BREAKER TRIP VIA 86G-2B”(B套保护动作励磁和发电机断路器跳闸)“EX AND GEN BREAKER TRIP VIA 86G-2A”(A套保护动作励磁和发电机断路器跳闸)“GENERATOR BREAKER TRIPED”(发电机出口断路器跳闸);NCS报警:AGC退出;DCS光字牌报警:“#2发电机出口开关802跳闸”;励磁小间面板报警:44 TRIP TRIP VIA LOCKOUT(86.(发电机保护联跳);187 ALARM EXTRA ALARM(特殊告警);110 TRIP ABORT TRIP(放弃跳闸);85 TRIP NOT RUNNING 52 CLOSED(跳闸发电机出口开关未闭合)。00时25分汽机调门关,快减负荷,值长联系热调退出热网,00时33分,经调度同意后#3机停机,汽机转速下降,油系统联启正常,01时17分汽机转速至0rpm,盘车投入正常。
二、原因分析
1.对上述励磁系统及保护装置告警及动作记录分析,排除了此次停机由励磁系统故障引起的因素,确认是由B套G60过激磁反时限保护动作出口所致。
2.经对#2发电机一次设备进行摇绝缘等检查,一次设备正常,排除一次设备故障导致机组跳闸的可能性。
3.经电气专业人员及GE公司现场工程师对B套G60保护二次回路检查,未见任何异常,排除保护二次回路误接线导致保护动作的可能性。
4.将B套G60保护用PT送电科院进行PT检查试验,各项试验数据均正常,排除了PT故障导致保护动作的可能性。
5.对同样设计和配置的A、B两套G60保护进行对比分析,同样波形加入保护装置均引起保护动作。因我厂(含同类型电厂)发电机出口PT采用中性点不接地方式,从原理上不能避免谐波分量的出现。
6.通过对保护装置原理的试验,确认过激磁保护采用未经滤波的相电压为判断量。通过对B套保护动作时录波的谐波分析,含有大量的二、三次谐波,是导致波形畸变、进而引起保护动作的主要原因。若保护装置采用线电压,从原理上就可以有效抑制谐波分量,则不会引起保护动作。
综上所述,此次保护动作出口是由于G60保护装置中的过激磁保护原理不完善,存在设备固有缺陷造成的。
三、防范措施
1.向GE公司提出要求,修改G60过激磁保护所采用的电压源,由单一选择相电压输入改为可供选择的相电压、线电压输入。从原理上避免谐波对保护装置的影响。
2.进一步分析燃机发电机机端PT一次侧中性点不接地运行方式对公司机组安全运行的影响,更换一组备用发电机出口PT(已送电科院试验,结果优良)。
3.在保护逻辑未修改完成前,按照GE公司建议,采取临时措施,在发电机出口PT二次侧增加一组消谐辅助PT。
4.更换B套G60保护装置电源、采样卡件(DSP卡),并进行采样、传动试验正常。
5.加大对电气设备的排查力度,找出设备存在的安全隐患,特别是检查现场所用保护各卡件运行状态,并补充必要的备品备件。
6.进一步加强对现场设备的管理和治理工作。在加强人员专业技能培训的同时,进一步熟悉与掌握现场设备,力争做到从工作原理、设备性能上全面掌握设备。
 

网友评论 more
创想安科网站简介会员服务广告服务业务合作提交需求会员中心在线投稿版权声明友情链接联系我们