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刮板机事故

  
评论: 更新日期:2018年12月02日

一、事故经过
6月9日13:00左右,早班准备向气化仓上煤。岗位司机强××上岗之前未向中控询问气化煤仓煤位,直接上岗巡检。巡检完A06、A07、X1105刮板机确认具备启车条件后,通知中控流程起车。随后,设备正常启动,运转平稳。作为A07、 A06岗位司机,强××同时负责A07、 A06巡检翻牌。去A07、 A06巡检之前,查看料位仪显示59%(大概5.4米)。当其走到A07机尾时,发现挡煤皮子处有向外蹦煤的情况,于是在那里观察了3分钟左右,并查看了皮带秤流量340-350t/h之间。巡检完A06准备返回时,中控用语音电话喊,告知气化料位较高,赶快跑回去看看情况。强××意识到气化可能冒仓,于是在跑到A07机尾时拉了急停拉绳,并报告中控。当时上位机所有皮带均显示停机状态(包括X1105A),中控以为刮板机已停。当强××跑到X1105机头处时,发现已经冒仓,于是去按急停按钮,随后汇报X1105A无法停止,中控在上位机上按急停按钮停车,当时上位机显示流量330-340t/h。
二、事故原因分析
1、直接原因
1.1现场煤位观察口太小,不能准确判断煤位。
1.2煤仓料位计偏仓,不能准确显示煤位。
1.3刮板机电机过载保护不起作用。
1.4刮板机机械保护液力耦合器、易熔塞不起作用。
2、间接原因
2.1中控司机煤位判断不准确。
2.2巡检工现场巡检不到位。 
三、事故防范和整改措施
1、严格按操作规程操作,中控操作员加强责任心,按工艺要求开停车。
2、现场巡检人员及时和中控人员保持联系,发现异常情况立即停机处理。
3、联系相关车间整改煤位观察口,调整电机过载保护电流。

 

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