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空压机振动超限停机的事故

  
评论: 更新日期:2018年12月02日

一、事故经过
2009年8月23日20:20左右,接到工艺要求在试车时解除空压机A 齿轮箱高速端轴震动联锁。我车间操作人员刘××与气化车间主任李××核对位号并确认后,电仪车间操作人员刘××核对程序后对轴震动联锁VISA21883X点进行了强制解除,上位机执行了命令,并确认联锁已解除。在设备运行至20:40分时空压机A联锁跳车。查阅上位机跳车信息显示 “齿轮箱高速端轴VISA24183振动超限”,造成空分机组联锁跳车。电仪车间操作人员刘××再次检查上位机中的联锁条件发现VISA21883X是振动高报警,而VISA24183是振动超限高高联锁跳车。
二、事故原因
1、直接原因
未办理联锁解除(投用)联锁票;联锁位号上位机画面显示编号与系统实际编号不一致;仪表操作人员刘××工作中不细致,未能发现编号标识不一致情况,解除联锁过程中未及时发现上位机和现场系统标示不正确的错误,误将报警点当作联锁跳车点进行解除,致使空压机在试车运行过程中振动高高联锁动作造成空压机跳车。
2、间接原因
电仪车间仪表联锁管理上存在严重不足,未及时完善操作系统;仪表操作人员操作时对解除联锁造成的后果认识不够;
三、事故防范和整改措施
1、联系设计,完善报警点位号和联锁点位号使其统一。
2、规范联锁票证管理、票证办理、票证登记、票证保存制度。
3、规范联锁的投用和解除管理规定,规范投运/解除联锁管理程序和相关审批手续。
4、完善程序。对上位机系统位号进行核对、修改,完善操作系统。核对上位机和现场位号。
5、完善联锁管理制度、落实安全措施。
6、对车间人员进行技能培训和安全教育,提高技能水平和安全意识。
7、组织学习联锁投运/解除管理措施,下发联锁投运/解除人员管理名单并公示。

 

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