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气化炉壁温报警不敏感,炉颈爆裂

  
评论: 更新日期:2018年12月02日

一、事故经过
5月8日7:10分4112-F1-1点火升温,7:30分炉火升到200℃,技术员汤××看到炉出水有些黑,觉得燃烧不好,叫朱××调整空气/液化气比例,温度升到700℃,仪表人员说气化炉内有爆鸣声,汤让上白班的张××停止升温,8:20分白班张××又重新点火,爆鸣声消失。10:30分4112-F1-1炉温升到780℃,中控孔××发现4112-TA-14-4炉壁温度高,张××与仪表工联系测4112-TA-14-14炉壁温度,10:40分仪表工孙××通过检测,炉壁温度正常。14:30分4112-F1-1投料成功,15:45分4112-F1-1升压到74Kg/m3,PICA-10有10%开度,准备并气,4112-F1-2为75 Kg/m3,负荷90%,4115运行。突然听到气化炉顶有放空声,并看到有火焰喷出,4112-F1-1立即手动停车。停车后检查,4112-F1-1东北侧炉颈焊口处有一200×8㎜的裂口,在裂口处,鼓起一个750×450的包,炉头八角平台脚踏板被烧掉一块,炉顶防雨棚顶铁皮被气流吹掉,油漆烧焦。
二、事故原因分析
1、发生报警不敏感,仪表认为假指示,没有追究和预案。
2、仪表人员不清楚区域没有找到报警的位置。思想麻痹,责任
心不强。
3、炉口砖刚砌好,就上大盖,且大盖拆装两遍,用电动扳手松紧,炉砖受震。
4、空气/液化气配比不好,引起炉内燃爆,炉砖受到压力冲击。
5、没有坚持开车确认签字制度。
三、事故防范和整改措施
1、严格执行操作法,气化炉检修炉砖,一定要按规定降至常温,烘炉升温一定要按规程和曲线进行。
2、严格执行我公司的开车确认签字制度。
3、对所有报警必须进行严格的确认,如果确认报警有问题必须制定事故预案。

 

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