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九江分公司12.24爆管事故

  
评论: 更新日期:2016年01月31日

【事故概况、经过】
             2008年12月24日下午15:53,由于供气化B炉的渣油泵跳车导致B系列停止运行,MOV141B电动阀关闭不到位,操作人员到现场去人工手动关闭该阀,就在该阀手动即将关闭的过程中(16:18)距离操作人员约2米处的12PG106D2T管道发生爆裂,工艺气体泄露着火 。
楷体1.管道参数:

管道规格:φ324×20mm
材质:0Cr18Ni9奥氏体不锈钢无缝钢管
设计温度:350℃,操作温度: 142℃
设计压力为:5.8MPa,操作压力: 5.35MPa

【事故原因分析】
           阀后积碳或FeS自燃,造成管线局部超温是主要原因。

      由于气化渣油泵变频器故障,进炉渣油量下降,气化炉油压、流量和油泵运行信号没有达到联锁值,气化B炉继续运行、氧油比失衡形成过氧;MOV141B阀无法及时关闭,B炉含有过剩氧的混合气体在事故管段与A炉出口工艺气混合,阀后积炭自燃或FeS自燃形成火源,燃烧造成管线局部超温,管线在高温下发生塑性失稳变形而爆裂。
管线设计、选材和材质无问题。
      此段管线是2002年从碳钢管升级更换为304不锈钢管,设计单位当时设计依据是参考《加工高硫原油重点装置主要管道设计选材导则》SH/T-3129-2002进行的,基本符合要求;
      采购的304不锈钢管的供应商是江苏武进不锈钢管有限公司;
      合肥通用所对爆裂的管段进行了金相分析、电子显微镜残留物分析和化学成分分析,其中化学成分分析结果为0Cr18Ni9,与设计的管线材质相符 。
【对策措施】

         (1)进一步查找引火源。在装置停工检修期间,对系统积炭和FeS存积情况进行全面检查。

         (2)加强气化炉系统关键阀门的检查维修,确保这些关键阀门在异常工况时能够及时开关到位。

         (3)完善联锁保护;
            把高压渣油泵的转速引入DCS画面监控;设置渣油流量计的联锁;增加高压渣油泵晃电保护设施,对氧油比采取自动调节。

         (4)检查MOV141B阀电动头绝缘系统,在MOV141A、B阀后各增加一个切断阀。

         (5)加强对该系统氯离子含量的分析和监控。
 

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