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GZH轮机舱火灾事故事故案例分析

  
评论: 更新日期:2013年01月31日

   事故经过:
   
GZH轮为上海沪东造船厂1994年建造的散货船,机舱为无人机舱。
   2001年3月27日,该轮第52航次自日本开往澳大利亚的航行途中,030501时,机舱火警警报,030531时,单机运行的No. 2副机缸套冷却水高温报警,随即跳电,主机停车。0325时,探火员报告认定是副机处所失火,0333释放二氧化碳,0447时,探火认定火已经完全熄灭。事后检查确认No. 2和No. 3副机被烧坏。这次火灾损失情况:
   1、No. 2副机:起停控制箱、预润滑油泵起动箱烧毁;各传感器、压力开关、温度开关、安全闭锁和导线烧毁;预润滑油泵马达烧坏;淡水管橡皮膨胀接头4只烧毁;起动马达及空气管损坏;缸头盖罩两只烧毁;机体后部减振橡皮块烧毁。
   2、No. 3副机:仪表板仪表和导线烧毁;预润滑油泵马达损坏;透平进气壳内油毡烧毁,透平转子卡住;透平转速传感器和增压空气压力继电器及导线烧毁;机旁起动电磁阀开关和导线烧毁;冷却淡水温度传感器、温度开关及导线烧毁;缸头盖罩一只烧毁。
   3、其它:副机处照明灯具和导线全部烧毁;副机处火警探头烧毁;副机地板和顶板10平方米变形,墙壁大面积油漆脱落,机舱墙壁、设备均被烟雾熏黑;发电机主电缆、负载电源电缆、信号传输电缆损坏,大量黑色胶质溢出,有些地方已烧断或绝缘层炭化。
   事故后公司派出技术人员随船组织船员自修,没有耽误船期,但仍损失金额153万人民币。
   事故原因:
   2001年4月22日,公司调查组在上海宝钢厂登GZH轮对事故展开调查。通过现场勘察、查阅相关记录及询问有关船员,对事故原因认定如下:
   1、No. 2副机No. 4缸高压油泵进口管与燃油总管连接处的法兰焊缝边缘处的管材断裂。
   2、因该机型副机高压油泵的公用整体遮蔽盖板,搭在各缸头平面上,不能完全封闭。油管爆裂后喷出的油雾,大多数被盖板、壳体和缸头挡在高压油泵槽中,有少数通过盖板和缸头缝隙,溅落到透平和排烟管上,燃油通过隔热层的缝隙流到高温的排烟管上被引燃,继而有带火的油滴落在、并点燃了副机下部的起动空气的一段软管,软管烧透后,放出的高压空气助长了火势的蔓延。
   3、油管的断裂是因质量存在问题——通过天津大学材料研究所检验确认,高压油管的焊接工艺不当,造成焊缝区过热,使金属结晶体发生变化,强度减弱,长期经受震动而疲劳,产生裂纹断裂。
   
   事故教训:
   1、注意定期检查副机底座减振橡皮,测量其厚度保证其有效性;
   2、对四缸机型副机的平衡轴,定期检查,保持其良好的二次震动平衡效果;
   3、对质量存在问题的管路,使用前对焊口进行圆角过度、抛光处理以消除应力集中的隐患;
   4、对该机型副机高压油泵的挡油遮蔽盖板进行改造,防止油管泄露时燃油喷到排烟管上;
   5、保证漏油警报处于良好状态。

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