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电厂重油二线一级分离机振动事件分析报告

  
评论: 更新日期:2017年09月30日

1、事件经过
(1)2006年2月17日,检修人员对二线一级分离机进行定期检查,对分离机上半部分进行了清理和一些部件的更换,当日检查完毕。
(2)2月27日15:37时,启动重油处理二线。15:40时,二线一级分离机出现振动高报警并跳闸,电流显示120.6A,振动值为10.1mm/s,油化专工现场检查未发现问题。此后进行了第二次启动,3分钟后又出现同样的振动报警并跳闸。
(3)2月28日,检修人员将二线一级分离机上部进行解体,对横、立轴晃动量检查,发现立轴晃动量达到16μm(标准要求≤5μm),判断立轴轴承有问题,更换了立轴三个轴承,并于3月1日装复完毕,启机试运,但仍有异音,停运。
(4)3月2日,外请海恩热电厂人员对齿轴箱横竖轴齿轮咬合部位进行打磨处理,并重新调整咬合度,还对分离机进行检查和重装。经试运,分离机运转正常。
2、原因分析
(1)检修人员对设备结构、部件材质、使用要求以及特点了解得不够,在拆装过程中,该处理的部位没能及时检查处理,对于检修细节不注重,从而造成检修质量和工艺不佳,是这次振动大造成跳闸的主要原因。
(2)对专用工具的正确使用掌握得不够,在使用过程中造成设备安装工艺达不到要求,是这次振动的次要原因。
3、防范措施
(1)加强检修人员各项技术培训,提高责任心和技术水平。
(2)在2006年5月底前完善、细化重油分离机检修工艺卡。
(3)完善三级验收制度(班组验收、检修部验收、安技部验收),尤其是要加强检修过程分每一道工序的验收;安技部细化验收项目列表,每一季验收有相关人员签字,在检修工作中,安技部相关专业专工必须监督执行验收制度。
(4)安技部专工、设备负责人对设备状况、参数事先进行了解,做到有针对性地计划检修。
(5)检修人员要了解和掌握有关专用工具的使用性能,避免因工具使用不当而造成进修质量和工艺不佳。
(6)检修人员应与运行人员加强沟通和交流,检修人员在检修过程中发现缺陷应通知运行人员,运行印巴设备状态和参数等相关现象和数据提供给检修人员,双方共同把我电厂设备保持在良好的状态。
(7)监修完的设备启动和运行中应注意的问题,检修人员必须以书面的形式向运行人员交待,不得口头交待。
(8)监修完的设备,运、检双方进行认真的交接,能投入试运的必须投入试运,避免修完存在缺陷的设备投入备用。
 

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