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电厂#3机启动过程因燃料越限遮断事件分析报告

  
评论: 更新日期:2017年08月16日
1、事件经过
1)1月8日,电厂计划在9日安排本机燃烧LNG燃料,为此检修利用机组停机时间进行了以下相关工作:
①机务专业:回装了14根燃油清吹管及单向阀;对VA18-1/VA19-1做活动性试验:VA18-1、VA19-1活动正常;检查喷嘴前LNG软管的螺栓、垫片;放散阀、速断阀活动性试验正常;速比阀、控制阀活动性试验正常,速比阀严密性试验:将气充至速比阀前压力为23.01bar,阀间压力0.07bar,观察3min后无泄漏;控制阀严密性试验:将阀间压力充至22.87bar,关闭速比阀、控制阀及放气阀,观察3min后无泄漏;检查#4瓦座地脚螺栓,未见松动。
②热控专业:

 

序号
系统
   
检查结果
1
气体燃料系统
1.做速比阀行程试验,严密性试验
2.做控制阀行程试验,严密性试验
3.检查MKV盘信号FPG2、L63FGL显示是否正确
4.做20VG-1电磁阀传动试验
更换速比阀伺服阀及滤网,更换后速比阀、控制阀静态正常。速比阀严密性试验3分钟FPG2由0.07bar上升为0.09bar,合格。控制阀严密性试验三分钟FPG2未下降,为22.87bar,合格。20VG-1,传动正常。
2
气体燃料前置站
1.检查MKV盘信号L71GS2H、L71GS1H、L71GS12BHH、L71GS1HH、L71GS12AHH、L71GS13HH、L71GS2H、L71GS22BHH、L71GS2HH、L71GS22AHH、L71GS23HH、L63GSD1H、L63GSD2H、FPG1、FTG、FJT1、FJT2、FJT3显示是否正确。
2.做速断阀和放散阀动作试验。
前置站所有MARK V信号正常。速断阀和放散阀动作试验正常。速断阀关为6秒,放散阀开为2.5秒。传动试验正常。
3
雾化空气系统
1.做雾化空气旁路电磁阀传动试验。
传动试验正常。
4
气体燃料跳闸油系统
1.检查MKV盘信号L63HG1L、L63HG2L、L63HG3L显示是否正常。
2.做气体燃料跳闸电磁阀传动试验。
开关反馈正常。
20FG传动正常。
5
液体燃料清吹系统
1.检查MKV盘信号L63PL21O显示是否正确。
2.做电磁阀20AA传动试验
开关状态显示正常。20PL传动正常。
6
危险气体检测系统
1.做危险气体检测系统送电试验
气体燃料盘送电正常。轮机间通道45HT-1抑制。
2)检修相关工作结束,机组在LNG状态下进行起机:
7:16时,#3机AUTO位,GAS模式发启动令,燃气检漏程序通过,A段FPG2↗0.07bar,B段FPG2由22.87↘19.83bar;
7:29:02时,机组点火,齐着;
7:29:04时,MarkV发“启机燃料超限跳机”报警,燃机遮断。跳机时FSR2=19.36% FPG2=0.28bar,FSGR=15.34%,FSG=19.14%,FAGR=2.71%,FAG=-3.3%。
3)7:57时,检修将#3机点火控制常数由19.8%调至16%后重发START令;9:09:56时,机组再次发燃料超限跳机,FSR2=15.61%,FPG2=1.33bar,TNH=11.8%。
4)停机后检修对控制阀、速比阀处的液压油管接头进行了排气,并将点火控制常数恢复至19.8%。
5)9:29时,机组再次以GAS模式启动。9:41:02时,点火,C火焰先着、4"后D、A、B火焰着,FPG2=0.64bar,FSR2=19.29%,FSGR=11.58%,FSG=18.97%。9:53时,机组并网。
6)10:34时,机组逐渐带BASE LOAD,DWATT=94.2MW,FSR2=51.7%,FPG2=18.63 bar,TTXM=527,TTXSP1=35.9,FSGR=42.44%,FSG=51.51%,FAGR=-2.16%,FAG=-3.11%,BB_MAX=5.9mm/s,机组运行正常。
2、原因分析
1)机组点火后出现燃料超限遮断的直接原因是速比阀有波动引起的。再次对伺服阀进行排气后阀门动作就正常。初步认为伺服阀的波动是管路有气造成的。
2)在烧气前已经对控制阀和速比阀的做了静态检查,检查结果见上述文中表格,从数据分析是满足静态行程试验的要求的。
3、防范措施
1)加强对控制.速比阀的伺服阀的定检和试验,规定在机组烧油期间,热控分部每间隔10天利用机组停机时间进行速比阀和控制阀的活动性试验,应反复多次开关,并应在多个行程位(0、25%、50%、75%、100%)停留;反之,在机组燃烧LNG时,对燃油系统旁通阀亦做上述工作。
2)机组烧油时间超过1个月,改换燃烧LNG时,则将燃气系统的伺服阀更换为新备件(或新冲洗件),反之燃油系统期间。
3)在更换燃油伺服阀或速比阀伺服阀,控制阀伺服阀后应对液压油系统进行充分排气(可利用拆解管接头方式排气)。
4)控制系统的液压油滤网应严格检查,发现脏污及时更换。
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