(一)、事故经过
事故情况:
2005年8月29日19:05,由于#13空预下轴承比以往温度高,达到30℃,联系化验油质不合格。
8月29日19:35---8月31日对#13空预器下轴承箱内润滑油进行更换两次,油中仍含有较多杂质,判定为轴承严重磨损,决定更换此轴承。
9月1日4:38(由于#1汽轮机轴瓦振动机组停运),锅炉停炉进行#13空预器下轴承更换工作。
事故前检修情况:
7月5日---7月30日,#1炉空预器进行了检修工作,计划检修项目包括对各空预器下轴承的检查,其它检修按照标准项目进行。具体检修情况如下:
7月5日, #1炉空预器检修工作开始,胡士臣为工作负责人,工作成员为祎男、敖志军、王勇、白兆军。
7月9日,祎男、王勇放#13空预器下轴承箱油,未见异常。
7月14日下午,锅炉专业开专业会,会上提到空预器下轴承检修时,反映四同步千斤顶不好用;同时监理介绍说,南京电厂对空预器下轴承检查是在轴承发现异常之后才进行。事后,鉴于以上原因空预器下轴承没有进行检查。(本次与会人员有监理、郝伟庆、端木昭勇、史德安、各班班长)
8月20日#1炉空预器检修工作结束,20日18:45---21日13:40,4台空预器试运,试运人员为运行5值值班员崔金富、张世勇、在场检修人员为锅炉专业本体班胡士臣。
(二)、原因分析及处理情况
轴承损坏可能原因:
1、该轴承为设备原始配件,投产至今一直参与运行,从损坏情况看,该轴承损坏不排除运行到期疲劳所至。
2、由于以往检修施焊过程中,电焊二次线没有直接搭在施焊点,而是使用场内焊网接地线,分析认为,可能是由于电焊电流电击所至。
处理情况:
对#13空预器下轴承进行更换,9月2日11:00更换工作完毕。
(三)、暴露问题
1、各级专业管理人员专业技术管理不到位、检修人员工作责任心差,没有严格执行“应修必修,修必修好”的原则,暴露出部分各级专业人员的责任意识有待于加强。
2、检修人员、各级专业管理人员检修工作及全过程监督工作做得不细,三级验收制度执行的不到位。
3、经调查,从在线仿真看大修前#13空预器电流波动较大(从2月份到6月末电流一直在波动)。对该电流的波动运行人员、检修人员不敏感,说明锅炉各级专业人员对空预器重视不够,设备普查不认真,对于修前就发生的缺陷没有普查到,责任意识极差。
4、检修人员只注重现场设备就地外观检查,忽视了对其运行工况及参数的了解分析,无法全面判断设备运行情况、及时发现隐患问题,暴露出检修人员巡检方法和对设备隐患的检查方法有待于改善。
5、虽然本次检修列出了该轴承检查的项目,但遇到千斤顶不好用的困难时,各级专业管理人员不及时向厂部汇报,随意将该项目取消,暴露出各级专业人员设备管理欠缺,人员责任心极差、工作随意性大。
6、各级试运人员对试运工作把关不严,没有在试运过程中发现#13空预轴承存在的缺陷,暴露出部分运行人员专业水平及工作责任心较差。
四、防范措施
1、吸取本次事件的教训,强化我厂锅炉专业检修技术管理、质量管理,堵塞管理漏洞,提高各级人员检修专业技术水平,落实好各级人员安全生产责任,加强检修工艺、质量控制,对主要设 备检修给予高度重视。
2、提高各级人员检修工作责任心和主动性,严格执行各项规章制度,工作认真负责,发现重要问题及时汇报,杜绝盲目乐观思想。
3、各级专业管理人员及设备专责人重视四管泄漏工作,做好运行、检修全过程监督,严格执行检修工艺标准,三级验收制度执行到位。
4、检修人员改变以往设备巡检方法和对隐患的检查方法,除注重现场设备就地外观检查外,还要加强对其运行工况及参数的了解和分析,及时发现隐患,使之得以及时解决。
5、加强外包施工单位管理,严格执行安全技术措施交底制度,做好检修工艺、质量全过程监督工作。