一、事故经过:
2月15日13:38分,由于合成压缩机组汽轮机排气缸与凝汽器连接膨胀节焊缝破裂,导致汽轮机真空度突然为零,通知调度后,随即紧停合成气压缩机缉,净化后放空,23:05分启动机组投入运行。一期合成工段停车约10小时。
二、事故原因和应吸取的经验教训:
(1) 合成气压缩机汽轮机凝气器段膨胀节疲劳裂口.导致真空度急剧下降,这是这次事故的直接原因。
(2) 操作人员应加强监控,及时发现和处理问题。
(3) 现场巡检人员加强巡检。
(4) 本次故障中发现一期合成气压缩机无汽轮机真空度跳车连锁,空分车间,仪控车间、生产部、机动部应尽快确定方案,增加此连锁。
三、处理结果。
(1) 此次故障因膨胀节长期温差变化拉伸,焊缝疲劳破裂所致,属设备损坏,为突爱性敌障,不按事故考核。但空分车间长期未对该部位检查,在膨胀节轻微泄漏时未能及时发现,应吸取教训,今后应定期对膨胀节变形、泄漏做认真检查,发现泄漏及时处理,避免此类故障再度发生,鉴于空分车间检查不到位,考核空分车间300元。
(2) 当班中控操作工吕某监盘认真,及时发现故障,处理果断,避免了事故扩大,给予500元奖励,并提出表扬。