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输煤快装系统试运跑煤压道眼事件

  
评论: 更新日期:2017年02月14日

 一、事件经过

  2007年12月3日21:40分,煤矿二期快装系统试运。输煤调度张先国联系铁运调度车皮情况,铁运调度交代在伊敏站等待的车皮计划21:30分推到快装系统。21:20分,输煤调度组织59流程启动正常。21:47分,69节车皮推到快装系统。快装系统装车人员唐明待煤到后开始装车。因露天矿破碎系统供煤不足,快装系统经常等煤,当装到0:00分时,装完28节车。将等煤情况汇报试运小组负责人王贺飞,王贺飞通知露天矿破碎机司机并要求加量。0:13分,快装系统操作人员唐铭从椅子上站起查看车皮位置时,误按到“循环称重”按钮,将定量仓闸门打开(定量仓内有煤61吨),赶紧连续三次按动关闭按钮,并调整溜槽升降,定量仓内煤除部分落到车皮内,约30吨煤堆积在两节车皮中间,车皮不能行走。输煤调度迅速联系铁运调度将未装空车皮推到矿线装车,同时组织人员和前装车清理快装积煤。道眼压死后,汇报试运小组负责人王贺飞,王贺飞令59流程紧急停机,然后分别将504、503皮带和M12、M23皮带上的积煤运到快装和缓冲仓,防止皮带带载冻住造成再次起动困难。矿线车皮装完后再次到快装将快装内的存煤装出运走。

  二、原因分析

  事后调查分析认为快装操作人员误碰“循环称重”按钮,将定量仓闸门打开,是造成本次事件的主要原因。

  三、暴露问题

  1、事件发生后,燃除部输煤调度没有及时向值长及有关领导汇报,对外运装车生产工作重视不够,对重大生产事件的结果认识不足,暴漏出输煤专业管理工作存在严重漏洞。

  2、快装系统操作人员对快装系统的操作不熟练,经验不足。

  3、快装系统操作台“循环称重”按钮安装在操作台边缘,同时靠近手动补货闸门按钮,容易发生误碰和误操作事件。

  4、设备试运期间厂家人员没有在现场跟踪指导。

  四、防范措施

  1、燃除部输煤专业应加强调度管理,提高调度的责任意识和组织能力,及时汇报解决生产中的异常问题;

  2、燃除部积极联系煤矿二期基建单位,组织快装厂家对快装系统操作人员进行专门理论和实际操作培训,操作人员应提高责任心,认真操作,积累生产经验;

  3、燃除部积极联系煤矿二期基建单位,将快装系统操作台“循环称重”按钮改到操作台不易误碰和误操作的位置;

  4、燃除部应加强试运设备的管理,设备试运期间积极联系制造厂家加强现场指导工作。

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