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转子接地事故

  
评论: 更新日期:2017年07月04日

【案例简述】
某电厂一期安装的二台500MW机组是由捷克引进的,2001年11月19日1号发电机并网发电。2001年11月28日8时00分许转子出现接地信号,经检查转子对地绝缘降至O.5兆欧(发电机首次测转子绝缘电阻用1000V摇表检查为300~400兆欧),开始认为是转子受潮所致。但经消漏处理、采取排氢充气对流吹扫(近10h)、以及通过蓄电池220V整流柜对转子加以~500A的直流电在盘车下进行2天的通电干燥,转子绝缘仍无好转。12月13日将1号发电机转子抽出检查。检查后认为,转子接地故障是转子表面杂物脏物引起的表面层击穿。
为找出故障点,对1号转子(按出厂耐压试验3500V的80%即2800V)做交流耐压试验,但电压升到500V时即击穿,击穿的地方是通风孔第31槽。J区第一孔即K1点,经检查槽楔通风孔处8mm绝缘层放电碳化,形成导电,其宽度约6mm、深度约8mm,同时发现有一金属毛刺约5mm长,为制造厂家打通风孔时遗留的残物,用一个90度金属刮子将碳化物全部刮去,转子绝缘由0开始上升,到2000兆欧,转子绝缘全部恢复。
第二天再次对1号转子进行交流耐压试验。当电压升到2000V时转子再次被击穿。经检查击穿的地方是在引槽D列的K2点,放电时听到有响声,并有绝缘被烧的焦味。这次碳化物约3mm宽、lmm深,将碳化物清除后绝缘再次上升到2000兆欧。
当天再次做交流耐压试验,顺利通过2800V 1min试验合格
【案例评析】
1.制造厂在打通风孔时留下的金属毛刺留下了隐患;
2.通风孔外部金属槽部分松动跑偏,这样在运转中容易留下脏物,同时也影响通风;
3.发电机中有灰尘未清除干净,同时还有渗水受潮。
【案例警示】
1.制造厂家应确保产品的工艺质量,保证转子绝缘不受损伤,通风孔内无金属毛刺及杂物。
2.安装转子前应对发电机静子、转子进行彻底清理(特别是通风孔及通风道),不得将金属杂物遗留在发电机静、转子中;
3.设备在到达现场以及运输过程中要确保密封,以防渗水;
4.施工中要保证发电机干燥防止受潮,特别是发电机静子及氢冷却水不能有漏水。
 

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