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关于纳雍电厂5月13~17日3号机组5次停机事故分析

  
评论: 更新日期:2016年02月08日

一、 5月13日停机事故分析
        【事故经过】
        2004年5月13日10:07:18,3号发电机解列,10:09:07锅炉手动MFT,10:09:42汽机跳闸,后于11:23点火后,水位波动大汽包水位低三值MFT再次动作。机组于14:29汽机冲转,15:09并网,负荷逐步恢复。
        【事故原因分析】
        事发前,机组带满负荷301MW运行,所有保护、自动系统均正常投入,CCS协调控制投入。10:07:15,灭磁开关跳闸,机组与电网解列,汽机、锅炉未跳闸。由于电气未查到原因,10:09:07手动MFT停炉,停炉过程中A送发生喘振跳闸。运行人员打掉A、B小机,启电泵但电泵不能启动,10:09:36汽包水位低三值,汽机跳闸。
        【热控异常分析】
         电泵不允许启动原因为润滑油压力正常条件不满足(要求>0.1MPa),而实际润滑油压力只有0.07Mpa,因此不允许启动。润滑油压力低于0.1Mpa设计有联启辅助油泵逻辑,但辅助油泵未联启,查原因为10:07:07电泵辅助油泵允许远操信号消失,因此辅助油泵未联启,不允许远操为电气原因引起。因此,热控联锁保护动作正常。
        4、经验教训:备用系统或备用设备在备用状态时,应一定把其控制方式设定在远方控制方式,否则需要其投入时,连锁信号将不起作用,纳雍5月13日停机事故就是一个典型事例。
        二、 5月14日停机事故分析
        【事故经过】
        2004年5月14日22:45:36,B凝泵跳闸,由于A凝泵清洗滤网失备,造成凝结水中断,22:50:56,3号机透平压比低停机,锅炉停炉保压。后于15日00:13点火,1:22汽机冲转,1:40并网,负荷逐步恢复。
        【事故原因分析】
        事发前,机组带满负荷302MW运行,所有保护、自动系统均正常投入,CCS协调控制投入。20:22,A凝泵进口滤网堵,切换为B泵运行,停A泵清洗滤网,解除联锁失备。22:45:36,B凝泵因事故按钮电缆发生短路跳闸,运行人员抢合两次不成功,立即撤出CCS控制,投入功率回路减负荷。由于A凝泵清洗滤网失备,造成凝结水中断,22:50:56,3号机透平压比低停机,锅炉停炉保压。
        本次事故中所有热控联锁保护动作正常,汽机跳闸后高旁卡在29%位置,手摇后正常。
        【暴露问题及整改措施】
        未设计给粉机层停功能,不能迅速撤出给粉机,是导致汽压上升过快的一个因素,应考虑增加每层给粉机的层停功能。同时因为事故按钮短路运行人员两次抢合均未成功,可以通过解除事故按钮硬接线的方式后再启动B泵,减少不必要的停机。
        三、 5月15日停机事故分析
        【事故经过】
        2004年5月15日20:05:00,3号机组满负荷300MW运行,20:05:43汽包水位低三值停机停炉,机组解列。23:19汽机挂闸,23:34并网,负荷逐步恢复。
        【事故原因分析】
        从15日凌晨4:35开始,B小机因润滑油压底保护动作3次跳闸(电气原因导致交流润滑油泵跳闸,油压低),因此采用A小机加电泵上水。20:02:41电泵转速持续下降,A汽泵转速上升,20:04:35小机A电超速保护动作跳闸,汽包水位急剧下降,20:05:43汽包水位低三值信号发出,停炉停机。汽机跳闸后高旁未开。
        【热控异常分析】
        电泵转速下降原因:20:02:41电泵勺关反馈值由64.32%突然跳跃增加到100%,而指令保持64.25%不变,同时电泵转速和前置泵出口流量开始下降,判断反馈信号已坏。电泵勺管执行机构为ZKJ-310C型,其伺服放大器位于ACTPP1盘,在控制指令不变情况下,反馈值增加,伺服放大器会发出信号减少勺管开度,以使指令与反馈平衡,但由于反馈值已坏并保持在100%左右,而指令也未改变,偏差一直存在,故勺管一直关闭,造成转速下降,前置泵出口流量下降。运行人员就地检查勺管开度在25%左右,说明勺管实际已关完,证明反馈信号已坏。电泵液力耦合器振动严重超标,达250um,勺管执行机构固定在液力耦合器外壳上,受到强烈振动使得内部位置发送器脱落,是造成反馈信号坏的直接原因。
        A小机跳闸原因:给水处于自动调节状态,电泵实际出力下降,自动系统将下降的这部分负荷加到A汽泵上,使得A汽泵转速上升,到达5750rpm时保护动作跳闸小机。
        高旁未开原因:检查执行机构发故障信号,已不能操作。原因为执行机构设为力矩关断模式,过力矩保护动作发出故障信号,该问题在#1机旁路系统上也存在,属于设备质量问题。将关断模式设为行程关断后恢复正常。
        【暴露问题及整改措施】】
        1.由于设备本体振动导致执行机构异常,在液力耦合器振动未解决前,执行机构无法正常工作,只能就地手操。
        2.针对小机超速保护跳闸,已将AB小机转速指令上限由5800调整为5650rpm,避免出现超速停机。
        3.高旁改为行程关断后虽能正常动作,但可能使得关闭不严,需联系厂家连同#1机一起解决。
        4. 固定在耦合器外壳上的执行器内部的位置发送器应采取防震措施。
        四、 5月16日停机事故分析
        【事故经过】
        2004年5月16日3:36:05,3号炉发生全炉膛灭火,3:37:53汽包水位低三值汽机跳闸,机组解列。锅炉于3:50点火,3:56汽机挂闸,4:40并网,负荷逐步恢复。
        【事故原因分析】
        接班机组负荷255MW,2:08,3号炉吹灰,运行人员切除引风自动、送风自动、CCS协调控制。3:35:50,炉膛负压从0开始下降,3:36:05负压降到-675Pa时全炉膛灭火信号发出,锅炉MFT动作。查SOE记录和历史趋势发现:3:35:59开始,在4秒钟内A、C、B、E、D、F层煤火焰相继丧失,满足全炉膛灭火动作条件,MFT发出,首出“全炉膛灭火”。热控保护正确动作,MFT后联跳设备正常。
        锅炉熄火后,MFT快减负荷动作正常,3:36:14运行人员将两台汽泵切为手动控制,同时启动电泵加大给水流量。当时两台汽泵维持转速在4645和4665rpm,但水位下降很快,电泵转速升到5000rpm时水位开始回升,给水流量最大到1250t/h。此后关小勺管,水位先升后降, 3:37:53汽包水位低三值发出,汽机跳闸,联动设备正常。
        【暴露问题及整改措施】
         运行人员对吹灰顺序不清楚,应联系厂家了解吹灰程控步序。
        五、 5月17日停机事故分析
        【事故经过】
        2004年5月17日7:16:00,3号机组汽包水位低三值停炉停机,机组解列。
        【事故原因分析】
        机组负荷刚升到300MW,CCS未投入,B小机跳闸,启电泵不成功,设目标值100MW减负荷,A小机切为手动,投锅炉自动不成功,水位急剧下降,7:16:00,汽包水位低三值停炉停机,停机后联动设备正常。
        小机A跳手动原因为转速指令偏差大。由于汽机调门由86%关到53%,而燃烧未及时调整,造成汽压上升,水位下降,给水自动增加转速指令,小机转速到5650rpm时由于进汽量减少、四抽汽压降低,实际转速开始下降,偏差增大。当偏差大于500rpm时跳为手动。
        【暴露问题及整改措施】
        1.电动给水泵无法投入是这次事故的根本原因,由于液力耦合器振动,执行机构电机损坏,无法正常工作。
            2. 增加对事故的设想能力,解决好振动对执行器的影响。
       

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