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电厂#4炉高温再热器泄漏一类障碍事件

  
评论: 更新日期:2017年12月03日

事故前运行方式:
#4机组负荷 300MW,主汽压力 15.6MPa,主汽温度 539℃,再热压力 2.9 Mpa,再热温度 538℃,真空 77KPa,炉膛负压-90Pa,总煤量138T/H,给水流量990  T/H,主汽流量976T/H。
事故经过:
12月 9日 6时  50分#4炉炉膛负压由  -90Pa突增至 +375 Pa,捞渣机有大量掉灰,机组由协调跳为机跟踪,给水流量由 990 T/H增加至1190T/H,高再入口处右侧烟温由803℃下降至500℃,炉投油助燃降负荷至 150MW,经检查发现炉膛右侧折烟角处有异音,7时 48分#4机组紧停。经冷却后进入炉内检查发现高温再热器右数第10排入口弯头裂纹泄漏,裂纹长度 110mm,将悬吊管后侧折焰角处水冷壁管右数第25根呲薄爆管,爆口长度80mm,宽度22mm,呲伤右数第23、24、26根水冷壁管。经换管处理,12月13日2时50分#4炉点火,12月13日11时25分#机组并网。
事故原因分析:
制造厂在弯制泄漏处高温再热器管排弯头时,存在小裂纹缺陷,机组投运后长期泄漏将下部折焰角处水冷壁管冲刷变薄爆管。
事故总结:
利用大、小修机会或机组停运期间加强对锅炉四管普查,及早发现承压部件缺陷,消除隐患,避免四管泄漏事件频发。
 

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